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Modérateur : mazertoc
[Projet] RUB1K solver
F6FCO a écrit :Source du message On parle de servo sans PWM, le moteur ne tourne pas c'est seulement la démultiplication du train de pignon qui l'immobilise.
Oui sans PWM, ce que je veux dire... plus un moteur tourne vite, plus la démultiplication sera grande en général les petits moteurs tourne très vite
Un servo comme le SG90 et assez dur à bouger, c'est ce qui m'étonne sur ton montage.
A+
[Projet] RUB1K solver
- F6FCO
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Au contraire, le SG90 est un micro servo de 9G, il est très facile à bouger et il ne tient pas la pression sous le poids du cube. C'est pour cette raison que je viens de commander pour test un PTK9740 de 8Kg, mêmes dimensions.
Modifié en dernier par F6FCO le jeu. 5 sept. 2024 11:01, modifié 1 fois.
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- F6FCO
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Je n'ai pas fait d'essais dans ce sens, mais un 50Hz avec un rapport cyclique de 50% ne lui donnera pas l'info de position. De toute façon au niveau code çà n'apportera rien, il faudra quand même coder les deux demi-alternances haute et basse en leur mettant des valeurs de 25% chacune, autant leur donner les bonnes valeurs.
[Projet] RUB1K solver
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SJS3315D rebranché. Je n'ai que celui-là, mais ce n'est pas le meilleur choix pour tester, car on n'arrive pas à le tourner à la main.
Donc :
- application du 50Hz avec un rapport cyclique qui le déplace : 10%
- déconnexion du câble 50Hz
- réglage du rapport à 50%
- reconnexion du câble au servo : pas de déplacement
- déconnexion du câble 50Hz
- retour du rapport à 10%
- reconnexion du câble au servo : pas de déplacement
Par contre si on fait varier à 9 ou 11% il y a bien déplacement.
Reste donc à valider avec un petit servo la possibilité de le bouger ou pas avec le rapport à 50%
Donc :
- application du 50Hz avec un rapport cyclique qui le déplace : 10%
- déconnexion du câble 50Hz
- réglage du rapport à 50%
- reconnexion du câble au servo : pas de déplacement
- déconnexion du câble 50Hz
- retour du rapport à 10%
- reconnexion du câble au servo : pas de déplacement
Par contre si on fait varier à 9 ou 11% il y a bien déplacement.
Reste donc à valider avec un petit servo la possibilité de le bouger ou pas avec le rapport à 50%
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- F6FCO
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Je vais essayer sur un petit 9g.
Re:
Je viens d'essayer ta méthode sur un petit SG90 et sur un 6801 NG-A Pro-tronik. Je les ai positionnés en milieu de course et les deux quand je les reconnecte au 50Hz 50% se mettent aussitôt en butée correspondant au maxi vers 12%.
12% ou 50% pour eux c'est du pareil au même, direct butée, donc çà ne les tient pas en place.
Pas testé le SG3315.
Re:
Je viens d'essayer ta méthode sur un petit SG90 et sur un 6801 NG-A Pro-tronik. Je les ai positionnés en milieu de course et les deux quand je les reconnecte au 50Hz 50% se mettent aussitôt en butée correspondant au maxi vers 12%.
12% ou 50% pour eux c'est du pareil au même, direct butée, donc çà ne les tient pas en place.
Pas testé le SG3315.
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J'ai trouvé cette carte chinoise à base de PCA9685 : 16 canaux PWM 12 bits commandés par I2C.
JC va pouvoir passer à l'étape supérieure de la complexité mécanique
https://fr.aliexpress.com/item/1005006458782784.html
JC va pouvoir passer à l'étape supérieure de la complexité mécanique
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